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浅谈锅炉腐蚀
发布日期:2015/9/8 阅读次数:1802次 来源:中电
摘要:锅炉在使用过程中由于Cl-离子的腐蚀,使整个锅炉底部都发生均匀的腐蚀,而且在火焰中心的部位还出现严重蚀坑,从而导致锅炉报废,造成了不必要的经济损失。
一、概述
某厂一台DZG1-1.0-A(M)型锅炉于2008年10月28日开始投入使用,2011年10月11日内部检验发现整个锅壳底部腐蚀深1~3mm,前筒节从中环缝起往前350mm处有严重蚀坑(正对火焰中心部位),最薄为4.5mm(锅筒的规格为Φ1200×10mm),从而导致了锅炉只能降压使用三个月后必须更换,2012年2月份更换了新锅炉,严重影响了生产,造成了一定的经济损失。
二、锅炉概况
该锅炉于2007年6月28日制造,蒸发量为1.5t/h,额定压力为1.0MPa,锅筒和前后管板的材质为20g,烟管的管材是20号钢。水源为地下25m深的井水,水处理设备是1t/h的钠离子交换器。司炉工和水处理人员经过国家质监局培训合格。
三、腐蚀状况
内部检查发现,锅炉内壁有明显的水汽分界线,水域有蚀坑,分界以上的汽空间未发现明显的腐蚀,蚀坑主要是分布在第一个筒节的集中受热面处,第一个筒节明显大于第二筒节(锅筒一共两个筒节),而且环缝处于水位线的地方也被腐蚀成蚀坑状,蚀坑表面堆积着腐蚀产物,腐蚀产物为多层片状结构,赤褐色。蚀坑深约6mm,表面最大尺寸为Φ300×380mm。锅壳和烟管的水垢不算严重,厚度约0.6mm。排污管口附近堆积了大量的腐蚀产物。烟管最下排部分坑状腐蚀,深1~3mm,尺寸为Φ3~Φ9mm左右。
四、水质鉴定结果
该锅炉补给水为硬水型深井水,含有大量的非碳酸盐(即CaSO4、MgSO4、CaCl2、MgCl2)其Cl-离子浓度高于一般自来水的8~14倍。给水硬度、全铁超标。锅水全碱度、P碱度、PH值低,特别是锅水的PH值只为6.16,酸性大低于标准的PH值10.0~12.0。
五、综合分析
1.腐蚀产物的化验结果和该锅炉的结垢情况表明,锅炉补给水的硬度超标,井水的软化处理基本上是不正常的。从锅炉的腐蚀部位来看,高热负荷的腐蚀较为严重,表明腐蚀与介质的局部浓缩有关。
2.水质化验结果表明,高Cl-离子浓度的补给水经蒸发浓缩后变成高碱度,高Cl-离子浓度的炉水,这是锅炉金属材料发生腐蚀的主要因素之一。
六、防止酸性腐蚀的根本措施
锅炉设备发生酸腐蚀时,其损坏范围广,因为低PH值的水使金属表面原有的保护膜大面积地遭到破坏,因而它可能在金属与水接触的整个面上均产生腐蚀,而不是只局限于某些局部。但是当然其腐蚀破坏的程度还与其它因素,如热负荷等有关。热负荷较高的部位,腐蚀速度也较高,这就是为什么第一筒节腐蚀比第二筒节严重的原因。
锅炉的酸性腐蚀是在给水水质不良或恶化的情况下产生的。因此要提高补给的除盐水的质量,以保证给水品质是防止锅炉酸性腐蚀的根本措施。
对于蒸汽锅炉,主要是要减少进入锅炉给水中的Cl-离子的含量,还可以用磷酸保护法,就是往锅炉循环水中加入一定量的磷酸三钠,维持过剩的磷酸根(PO43-),提高水的PH值。使锅炉金属表面形成磷化保护层。磷化保护层对防止腐蚀的进一步发展有一定效果,磷酸三钠还能与水中的钙、镁离子反应生成沉淀物,使水软化。
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